我公司氟鹽業(yè)務部有兩臺WL—500型臥螺沉降離心機,主電機功率45KW。作為氟硅酸鈉生產(chǎn)的主要設備,臥螺沉降離心機因起動轉(zhuǎn)矩和慣性都比較大,電動機通過6條傳動帶帶動回轉(zhuǎn)體運轉(zhuǎn),電動機上的帶輪內(nèi)裝有摩擦式離心離合器,使機器啟動平穩(wěn)。由于我公司生產(chǎn)介質(zhì)及工藝的要求每班(8h)需停車清洗濾布4次,造成電動機啟動頻繁,電動機起動時間每次需要180s,起動電流為電動機額定電流的2倍,如此大的起動電流及頻繁的啟動極易造成電動機溫升高、絕緣老化快從而燒毀電動機,同時由于負荷及離合器等方面的原因也極易造成電動機起動困難,自使用至今每年都要燒毀一兩臺電動機。為解決這一問題,我們利用浙南恒力生產(chǎn)的變頻器來控制電動機的運行,使電動機啟動平穩(wěn),限制電動機的啟動電流,在保證設備正常運轉(zhuǎn)的前提下,更好地保護電動機。
臥螺沉降離心機變頻改造方案
臥螺沉降離心機為恒轉(zhuǎn)矩負載,啟動轉(zhuǎn)矩較大,在對變頻器ide選型上我們選擇工程型變頻器,通過變頻器的轉(zhuǎn)矩矢量控制對電動機在起動時低轉(zhuǎn)速進行轉(zhuǎn)矩提升,保證電動機順利起動。將原電動機側摩擦式離心離合器式的帶輪改為直接傳動的普通帶輪。由于兩臺臥螺沉降離心機不是同時使用(一開一備),故為了節(jié)約成本,采用一臺變頻器對兩臺臥螺沉降離心機的現(xiàn)場操作臺使用功能不變,原機配套使用的起動裝置退出運行,冷備用。
采用麗水市恒力離心機械設備有限公司生產(chǎn)的高性能工程變頻器。標稱負載功率:55KW,額定電壓:380V
變頻器具有以下特性:
1)快速響應的電流限制和母線電壓調(diào)節(jié)會產(chǎn)生最大的加速和減速而不跳閘。
2)告訴模擬量輸入提高了變頻器對轉(zhuǎn)矩或速度命令的響應。
3)編程的靈活性允許參數(shù)在變頻器內(nèi)部鏈接。
4)飛速啟動可以平滑連接到選中負載,不管命令方向,也不需要任何速度反饋。
5)內(nèi)部過程PLC控制不需要一個額外的過程回路控制。
工作原理
變頻器主電源接通后,合上控制電源,根據(jù)所使用的臥螺沉降離心機,合上相應的斷路器。例如:在使用離心機時,首先合上斷路器,然后把轉(zhuǎn)換開關打到相應的離心機的啟動位置,按下按鈕,此時接觸器吸合,綠色指示燈點亮,離心機具備起動條件,后面的操作和改造前沒有改變,按下現(xiàn)場操作臺山的起動按鈕使中間繼電器吸合,變頻器得到運行信號,帶動離心機運行。在臥螺沉降離心機主電動機運行后變頻器柜內(nèi)的排風裝置運行,為變頻器散熱。
運行調(diào)試
再投入運行前,降新帶輪安裝到位,變頻器參數(shù)設定完畢。經(jīng)測試,電動機起動電流降到65A,起動時間200S,運行電流35A,電動機起動非常平穩(wěn),變頻器運行穩(wěn)定,達到設計要求。
在正常的生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),每次進料的時候電流瞬時能夠達到105A,為降低進料時的大電流,經(jīng)過仔細分析決定拆除新帶輪,換上原來的摩擦式離心離合器式的帶輪后,進料電流降為80A,電動機起動平穩(wěn),運行正常。
結束語
變頻器投入正常使用一年來,從實際運行來看,變頻器運行狀態(tài)比較穩(wěn)定,控制系統(tǒng)方案滿足設計要求,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,沒有出現(xiàn)燒毀電動機的現(xiàn)象。離心機采用變頻調(diào)速實現(xiàn)電動機的軟起動可以有效減少對電網(wǎng)的沖擊,同時降低電動機的起動電流,變頻器豐富的保護給你,可及時保護電動機正常工作,更重要的是,采用變頻調(diào)速可以有效達到節(jié)能降耗,以高效率的目的。